• <menu id="wyqye"></menu>
  • <nav id="wyqye"><nav id="wyqye"></nav></nav>
  • “大棒”精打“鐵算盤” 一個月“摳”出315萬元

    2023-05-30 20

    降本增效是實現高質量發展的必經之路,是一項長期性戰略舉措,經過幾年的持續用力,降本增效工程“好啃的骨頭都啃完了”,榮程鋼鐵集團天榮公司軋鋼廠大棒車間勇于去啃“硬骨頭”,持續改進、不斷完善、常抓不懈,堅持一年接著一年干,持續深入推進,不斷擴大工作成效,用實際行動在加工成本節支方面取得了新成效。

    統籌規劃,精打細算

    軋鋼廠棒材分廠成立了加工成本攻關小組,明確攻關方向,針對關鍵成本指標制定內控標準,提出具體降本措施,逐級分解,層層落實,橫向到邊,縱向到底,做到人人關注成本,事事核算成本,處處節約成本。


    過程管控,深度挖潛

    一分部署,九分落實,大棒車間針對生產過程管控,精準施策,通過五項優化做到有的放矢,打好降本組合拳。


    一是充分發揮產供銷聯動優勢,根據整體生產情況,積極與生產運行處、棒材銷售中心溝通協調生產計劃,最大限度保證熱裝率,優化總體計劃產品結構,根據現場實際生產情況,最大限度增加高毛利產品。


    二是優化緩冷工藝,紓解中間庫壓力,打通制約產能的瓶頸問題,確保連續滿負荷生產。


    三是持續攻關成材率,根據軋制規格合理控制原料坯定尺及成品尺寸公差,減少切損,加熱工藝控制在中下線,降低燒損,同時嚴格控制粗軋倒鋼、軋制廢鋼。


    四是執行操作標準化,落實三級點檢維護,提高生產期間的設備效率,實現產量最大化。


    五是統籌各類停機時間,主軋線及公輔設備同步停機,降低電耗。


    技改技措,提質增效

    發動全員參與“節約一塊錢”活動,為降本增效獻計獻策,大力推行技改技措,通過中精軋空過輥道自動啟停、倒棱磨頭遠程啟停、鋸房壓縮空氣自動啟停等優化進一步降低噸鋼能耗。棒材車間組織人員利用廢料自行設計、裁剪、焊接、制作緩冷箱,節約外委及材料費用15.2萬元,同時,通過緩冷箱試驗,產品質量良好,為后續規模性建設保溫圍擋起到了試點作用,為產品結構調整奠定了基礎。


    通過一系列降本舉措的精準實施,加工成本顯著降低,4月份成材率同比月度計劃指標提高0.03%;電耗同比降低25.6度/噸;加工費打破歷史紀錄,同比下降約46.8元/噸鋼,當月實現創效約315萬元。


    久久為功方可滴水穿石,馳而不息才能善做善成。降本增效永遠在路上,天榮公司軋鋼廠棒材車間全體員工定將憑著水滴石穿、繩鋸木斷的韌勁,繼續大力推行“節約一塊錢”“做好一件事”,從點滴做起,同心同德,同向同行,堅決打贏降本增效攻堅戰。

    |英文摘要|  Abstract

    The rod workshop of rolling mill saves 3.15 million yuan through  overall planning and careful budgeting


    首頁
    業務
    新聞
    聯系
    天海翼无码